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行業(yè)知識,鏈板輸送機鏈條失效原因及改進(jìn)措施

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????????? 鏈板輸送機是煤化工行業(yè)中運送瀝青的重要輸送設備,裝置在焦油工序末的瀝青采出工序上,重要實(shí)現液態(tài)瀝青從高置槽流出的冷卻、?;b車(chē)工作。鏈板輸送機機能的好壞直接影響瀝青運輸流程的作業(yè)......


鏈板輸送機是煤化工行業(yè)中運送瀝青的重要輸送設備,裝置在焦油工序末的瀝青采出工序上,重要實(shí)現液態(tài)瀝青從高置槽流出的冷卻、?;b車(chē)工作。鏈板輸送機機能的好壞直接影響瀝青運輸流程的作業(yè)效力。


1、存在的問(wèn)題


①鏈條運行結構情勢不公道;

②鏈條傳動(dòng)方法不公道;

③運行負荷大,鏈條拉緊力大,各鉸支點(diǎn)磨損激烈,零部件壽命有限;

④大修周期短,對輸送設備功能施展影響很大,同時(shí)也造成運行、維護用度高。


2、生效起因剖析


(1)原鏈板輸送機鏈條重要由鏈板、是非軸、擋圈、底板、側板形成,鏈板的連接方法如圖1所示。鏈板直接套在是非軸上,鏈板下名義與滑道的活動(dòng)方法為滑動(dòng)摩擦,鏈條在經(jīng)過(guò)彎道及頭尾輪時(shí),與軸之間會(huì )產(chǎn)生轉動(dòng),尤其在頭輪處,在鏈輪牽引力的作用下,鏈板與軸之間強力張緊并轉動(dòng),由此產(chǎn)生激烈磨損。在活動(dòng)進(jìn)程中鏈條直接在滑道上滑動(dòng),因為滑動(dòng)摩擦因數大,導致鏈條的整體運行負荷大。

1-長(cháng)軸;2-短軸;3-鏈板(δ=20mm);4-角鋼;5-底板;6-鏈板(δ=40mm)

圖1  原鏈板連接方法


(2)鏈條在經(jīng)過(guò)彎道跟首尾鏈輪時(shí)會(huì )在負荷作用下分辨轉動(dòng)25°跟60°,因為磨損是彼此的,鏈板內孔在磨損軸的同時(shí),也造成了自身的磨損,原設計的40mm圓孔逐步沿磨損面變長(cháng)、變寬,形成腰形孔。因為閉合鏈條鏈板的內摩擦名義是重負荷摩擦名義,長(cháng)期磨損中,它與腰形孔之間形成了危險截面,在沖擊載荷作用下,產(chǎn)生鏈板斷裂,斷裂位置如圖2所示。

(a)新鏈板 (b)磨損鏈板

1-重負荷摩擦名義;2-形成腰形孔;3-危險截面;4-磨損后的鏈板名義;5-原鏈板高低名義

圖2  鏈板輸送機鏈板斷裂位置


(3)鏈板輸送機底板跟側板腐化掉落生效。因為底板跟側板長(cháng)期在水溶性環(huán)境下工作,瀝青冷卻水中富含酚類(lèi)、苯類(lèi)介質(zhì),對個(gè)別碳素結構鋼腐化重大,導致底板、側板或焊縫腐化生效。


3、改進(jìn)辦法

鏈板輸送機利用滾輪直接將鏈條從滑道上托起,變滑動(dòng)摩擦為轉動(dòng)摩擦,減小運行負荷。如圖3所示。

1-短軸;2-鏈板(δ=16mm);3-擋圈;4-滾輪;5-滾套;6-磨板

圖3  滾輪裝置位置圖


(1)將鏈板從單雙鏈條結構,改為全雙鏈板結構,鏈板輸送機鏈板的厚度由原來(lái)一組鏈80mm減小為64mm,材質(zhì)由原來(lái)的Q295變?yōu)镼345,以保障其抗拉強度。為達到延長(cháng)鏈板跟軸壽命的目標,需進(jìn)步鏈板內孔的光潔度,因此需將原設計的基軸制的配合,改為基孔制的配合,在鏈板內孔加工到40mm負公差的時(shí)候,用標準鉸刀一次鉸削成形,內壁光潔度達Ra3.2 m。


(2)短軸基本尺寸不變,考慮要同滾輪配合形成高副,其材質(zhì)由Q275變?yōu)?5號鋼。


(3)鏈板輸送機長(cháng)軸材質(zhì)由Q275變?yōu)?5號鋼,同時(shí)長(cháng)度可能作一定調劑,以滿(mǎn)意擴能的須要。


(4)增設的滾輪外徑為100m

M、內孔50m

M、寬40mm,材質(zhì)為20Cr。


(5)擋圈尺寸變薄,重要保障是非軸上各結構件能達到彼此配合。


(6)底板加寬50mm,原材質(zhì)為Q195,為了進(jìn)步其強度,材量變?yōu)镼215。

依據生產(chǎn)實(shí)際,瀝青鏈板輸送機進(jìn)行改革后達到的技巧參數如表1所示。

表1 鏈板輸送機的技巧參數

運輸才干/(t·h-1)14.5帶的有效寬度/mm800~1000鏈輪中心距/mm1000~1200擋板高度/mm205帶的運行速度/(m·min-1)9.52主軸轉速/(r·min-1)6.22輸送機沿中心線(xiàn)長(cháng)度/(mm)46660回升角度/(°)25晉升高度/(mm)7702鏈條節距/(mm)250減速器XWED型或JZQ型(1臺)


4、改進(jìn)后后果


(1)增加了產(chǎn)能,節儉了本錢(qián)。通過(guò)技巧改革,運行負荷大大減小,改進(jìn)前的運行電流為16~17A,改進(jìn)后的運行電流為13~14A,每小季節儉電能3kW·h。同時(shí)通過(guò)增加放料篩放料面積,進(jìn)步單位時(shí)光放料量,改革后瀝青產(chǎn)量從原來(lái)的12t/h進(jìn)步到當初的15t/h。


(2)降落了故障率,減少維修用度。原傳動(dòng)方法中,活動(dòng)部件的整體壽命約為兩年,期間鏈板輸送機的故障有鏈條整體拉長(cháng)、鏈板斷裂、斷軸等。但通過(guò)套筒滾子鏈情勢的改進(jìn),在實(shí)際利用中,產(chǎn)生斷軸的多少率降落。同時(shí)原鏈板在運行進(jìn)程中的滑動(dòng)摩擦被目前滾輪與滑道的轉動(dòng)摩擦所調換,鏈板的拉力減小,孔與軸的磨損大幅減小,加上鏈板的側面不再磨損,鏈板的利用壽命預計將達到5年以上。


(3)進(jìn)步了設備利用率

改革前一年內鏈板輸送機盤(pán)算考試30d,但因為設備起因,故障停機時(shí)光大抵為35d;改革后故障停機時(shí)光可降致20d,輸送設備的有效利用率將進(jìn)步4個(gè)百分點(diǎn)。

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